瀏覽數(shù)量: 40 作者: 本站編輯 發(fā)布時間: 2018-11-21 來源: 本站
7)由于研磨體的填充率提高得較多,一二倉之間的隔倉板、以及出磨篩板,需要作相應的改造,以解決相應的倒球串倉、磨尾跑球、出磨跑粗等問題。特別是中心部位的通風孔,或者是改造篦板縮小面積、或者是補加篩板阻止研磨體的通過。
8)試驗表明,球磨機使用陶瓷研磨體時,對物料的入磨水分更敏感一些。低標號水泥摻加的混合材較多,入磨水分相對較大,陶瓷研磨體又大幅度降低了磨內(nèi)溫度,等于降低了對水分的烘干能力,影響了磨機產(chǎn)量。所以,在使用陶瓷研磨體后,要更加重視對入磨物料水分的控制。必要時可以考慮引入窯系統(tǒng)的熱風、或加一個簡單的熱風爐。
9)有的企業(yè)只有一臺水泥磨,又不愿意廢掉換出的金屬研磨體,可以在陶瓷研磨體中添加10%~20%的金屬研磨體混合使用。
陶瓷研磨體與鋼球、或鋼鍛混裝使用,由于其密度不同、運動軌跡不同,可以在一定程度上強化磋磨效果。從產(chǎn)能和能耗上沒有太大副作用,只是金屬研磨體的消耗將有所增大而已。
10)按鋼球重量的60%加裝陶瓷研磨體后,粉磨系統(tǒng)的臺時產(chǎn)量試驗有增有減不等,但多數(shù)都可控制在±10%以內(nèi)。這里特別強調(diào)對入磨細度和入磨水分的控制,要充分發(fā)揮好輥壓機閉路系統(tǒng)的控制作用。
11)在陶瓷研磨體的試驗調(diào)整結束、達到最佳效果的最大填充率以后,原有球磨機的動力和傳動配置顯然是大了,可以重新選配更換合適的主電機以及減速機,獲取進一步的節(jié)電效果。
以¢4.2×13m聯(lián)合粉磨系統(tǒng)為例,主電機功率為3550kW,在更換球磨機二倉研磨體后,一般可減小主電機功率1200kW,換用小電機可解決大馬拉小車問題,這本身就是一項節(jié)電措施。
12)關于破損率:在開發(fā)初期曾遇到過較高的破損率問題,這與原料、成型和燒結工藝有關,這一問題在部分供貨廠家已經(jīng)解決?,F(xiàn)有質(zhì)量好的陶瓷研磨體,保證破損率≤5‰已經(jīng)沒有問題了,關鍵是你要選對供貨商。
13)關于節(jié)電效果:由于不同工藝、不同規(guī)格的粉磨系統(tǒng),對于不同的粉磨物料,節(jié)電效果的百分率差別較大,一般以粉磨系統(tǒng)球磨機主機的粉磨電耗降低15%為考核指標。
試驗表明:球磨機的規(guī)格越大系統(tǒng)的節(jié)電效果越好,水泥控制的比表面積越高節(jié)電效果越好,所磨水泥的標號越高節(jié)電效果越好。
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